港途耗比率逐步下降,不但降低了企業(yè)成本,也促進了管理水平的提高。為應(yīng)對嚴峻的外部市場環(huán)境,本鋼集團通過細化計量管理,全過程、全方位深挖內(nèi)潛,降低生產(chǎn)成本。目前,本鋼集團港耗率已由2012年的1.86%降至0.28%,途耗率由2011年的2.69%降至0.75%,創(chuàng)造了顯著的經(jīng)濟效益。
把降低大宗原燃料港途耗作為有力抓手,取得了實效。國貿(mào)公司物流事業(yè)部內(nèi)貿(mào)海運室副主任曲成志說:“在本鋼港口大宗原燃料降耗管理中,‘計量’是我們港途耗工作能夠順利進行的堅實后盾。沒有準確的計量數(shù)據(jù)支撐,管理工作無法做到有的放矢?!眹Q(mào)公司從進口原燃料到港商檢開始,對貨物的卸貨、存儲、裝車等港口作業(yè)全流程進行管控,通過對全程數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,查找港途耗產(chǎn)生的原因,拿出有效的解決辦法。通過理清思路、細化每道工序執(zhí)行步驟,港途耗工作有了實實在在的效果。
早在2012年,本鋼集團就圍繞港途耗工作進行專項管理,成立了港途耗管理專項組,形成了專業(yè)化、系統(tǒng)化的管理團隊,科學(xué)管控開局良好。與國內(nèi)同行業(yè)相比,本鋼集團港途耗管理專業(yè)化程度已名列前茅。
作為計量工作的具體實施者,板材計控中心嚴把進出關(guān)口,持續(xù)跟進港途耗管理工作,積極做好計量統(tǒng)一管理、數(shù)據(jù)比對分析、重車停留、定期標定衡器等工作,為本鋼集團提供準確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。定期對動態(tài)、靜態(tài)軌道衡進行標定,確保衡器計量性能穩(wěn)定、數(shù)據(jù)準確。定期到大連港、營口港、丹東港等港口對計量器具進行標定,確保出港檢斤數(shù)據(jù)準確,為降本增效提供科學(xué)依據(jù)。另外,該中心對車皮檢斤自重與車廂標準自重存在的偏差進行分車型統(tǒng)計,根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果,尋求好的解決辦法,使偏差值更加趨于合理。通過加強對各流程環(huán)節(jié)的監(jiān)管,明確職責(zé),理清問題,制訂整改措施,提升本鋼市場信譽度。
港途耗管理是一項長期、繁雜的工作,需要各單位形成合力,拓展思路,堅持不懈地開展工作。對內(nèi),本鋼集團統(tǒng)一板材、北營兩廠區(qū)的計量管理辦法、煤炭采制化標準,以保證同礦點、同時段到廠區(qū)的數(shù)據(jù)偏差合理;實施重車停留制度。對外,在途耗方面,深入各礦了解供方的計量、水分管理情況,查找產(chǎn)生途耗的原因,對異議索賠提供支持;定期開展異議索賠工作。在港耗方面,采用港口費率與損耗指標掛鉤的方式,使港口對本鋼集團的降耗工作給予高度重視與配合,對在港物料加強管理、加大回收力度,減少損耗。
通過本鋼集團制造部、國貿(mào)公司、采購中心、板材計控中心等部門和單位持之以恒、常抓不懈的共同努力,一些港途耗工作中存在的問題依靠計量基礎(chǔ)數(shù)據(jù),得到了徹底治理,并取得了顯著成效。
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